▲?墾利6-1油田海上施工形成“五星連珠”
▲?墾利6-1油田投產“會戰(zhàn)”現場
墾利6-1油田群屬于淺水三角洲沉積,平面像樹杈一樣分布,儲量雖大但油層薄、分布廣、豐度低,用傳統(tǒng)方式開發(fā)經濟性不高?!拔覀円劳兄苓呌吞铮捎弥悄軣o人平臺的方式進行開發(fā),節(jié)省投資成本約20%,從設計到見產僅用了兩年時間,創(chuàng)造了渤海油田億噸級油田開發(fā)紀錄?!敝袊S吞旖蚍止静衬献鳂I(yè)公司副總經理冉從俊介紹說,截至目前,墾利6-1油田群日產原油突破8000噸,預計高峰時期每年可貢獻原油超200萬噸。
近年來,渤海油田堅持精細勘探,加大風險勘探和甩開預探,取得了多項重要發(fā)現。四年來,渤海油田連續(xù)勘探發(fā)現渤中19-6、墾利6-1、墾利10-2、渤中13-2、渤中26-6等5個億噸級油氣田。2022年,中國*大原油生產基地渤海油田年度新增油氣探明地質儲量近3億噸,創(chuàng)造歷史*高水平。
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伴隨我國海洋油氣勘探技術的高速發(fā)展,渤海油田產量快速增長,10年來累計生產油氣逾3億噸,遠遠超過前40余年的產量總和。2010年渤海油田實現上產3000萬噸并持續(xù)穩(wěn)產12年。2021年,渤海油田原油產量達到3013.2萬噸,一舉成為我國*大原油生產基地,建成國內第二大油氣田,為我國原油年產重返2億噸起到重要作用。
– END –
2022年,中原油田工藝技術人員面對井況惡化、套損段長、漏失量大,堵劑凝固后存在水縫等化堵難題,通過廠院結合,堅持工程地質相結合,加強現場技術交底、加強工程優(yōu)化設計、加強施工過程的監(jiān)控,從根本上保證了各項堵水施工安全有序運行。
]]>隨著埕島油田開發(fā)的不斷深入,老區(qū)地層綜合含水已達87.1%,層間矛盾日益突出,為持續(xù)提升油井產能,*大限度挖掘剩余油,分層開發(fā)已成為提高采收率的重要手段。但由于沒有合適的177.8毫米套管井分層防砂分層采油工藝,目前油井只能處于多層合采狀態(tài)。針對該問題,勝利油田石油工程技術研究院淺海所科研人員堅持攻關,先后攻克了小直徑液控分采、電泵尾管高強度懸掛以及電泵生產配套等一系列技術,形成獨具特色的適合海上油田177.8毫米套管井分防分采技術。
目前,該項技術已成功在海上油田實施3口井,其中已經實施分防分采的CB12B-3井,措施前合采日產液144.7噸、日產油14.33噸、含水90.1%,實施分采后上層日產液51.6噸、日產油17.13噸、含水66.8%,實現“兩降一提”良好開發(fā)態(tài)勢。據了解,該項技術可滿足海上油田水驅及化學驅油藏的2-3層油井分采需求,為全力推進海上油田水驅及化學區(qū)油藏注采工藝技術升級,助力高質量發(fā)展提供了有力支撐。
]]>技術人員有針對性地開展卡雙封壓三層壓裂工藝研究,針對油田卡單封、填砂、投球壓裂及其組合壓裂方式存在的技術難點組織攻關,解決了壓裂井井段過長、層段間物性差異大和需要精細壓裂層段的難題。該項工藝的成功實施,為濮城油田細分壓裂層段低成本精細開發(fā)提供了新的技術手段。
]]>在東勝氣田開發(fā)初期,采氣二廠針對積液井主要采用井口放噴排液的方式排除井筒積液,恢復氣井壓力,通常一口氣井在放噴排液時,需要放空600多立方米氣量,經濟性和環(huán)保性均有待提升。
近年來,采氣二廠本著“奉獻清潔能源,踐行綠色發(fā)展”的綠色高效生產原則,以綠色企業(yè)創(chuàng)建為抓手,積極開展各類排水采氣新工藝研究,逐步取代井口放噴排液措施。
采氣二廠采氣工藝室技術人員基于氣井全生命周期理念及攜液、攜泡理論,建立氣井井筒臨界攜液模型,形成“四線六區(qū)”工況識別方法,將氣井生產劃分為三個階段,指導排水采氣配套工藝,形成了以“泡排+”為主體的綠色環(huán)保且具備氣田特色的排水采氣工藝體系。
針對各類氣井的不同積液情況,技術人員分類施策,分別采取了優(yōu)選管柱、井口分液、泡沫排水、自動間開、負壓采氣、柱塞排采、機抽排采、同井采注等排水采氣措施,今年又加大了復合排采工藝的運用,開展“泡排+氣舉”聯(lián)合復產方法,實施“泡排+負壓”“泡排+柱塞”等組合排采技術,積極攻關高含水氣藏同井采注排水采氣新工藝,大幅減少了井口放噴排液作業(yè)頻次,有效促進了氣田節(jié)能減排工作。截至目前,采氣二廠實施“泡排+負壓”工藝產措施46井,日增產天然氣26萬立方米。
在減少放噴排液措施的同時,采氣二廠不斷進行技術優(yōu)化和改進,采氣井口自動化采用風光互補的綠色能源作為信息化能源,目前氣田生產井已全部實施;泡排工藝采用井口電動泵和氣動泵的遠程自動加注方式,既提高了泡排效果,又減少人工加注車輛的能源消耗,目前實施179套自動加藥裝置;自動間開采用太陽能作為動力源,目前已實施7套自動間開設備;負壓采氣井采用燃氣動力,目前實施49套,日減少柴油消耗近20噸;同井采注工藝采用人工舉升工藝后將產出液井在井筒換向,直接回注至上部地層,大大減少了產出液的拉運和處理費用,目前累計增產氣量3900萬立方米,累計減少產出水拉運及處理10萬立方米。
同時,為實現天然氣資源高效、循環(huán)利用,采氣二廠還對試氣點火放空時間進行嚴格控制,見氣后24小時內采用試氣分液工藝,產出氣進站生產;對邊遠井采用移動回收的方式,通過CNG回收后再運至指定回注點回注至管網,目前固定、移動回收設備13臺套,日回收回注15萬立方米。
]]>自主創(chuàng)新,高端引領。“產層氮氣鉆井技術”是該院堅持創(chuàng)新的方向、創(chuàng)效的導向、服務現場的靶向,打造的欠平衡鉆井核心技術之一,是在產層井段,利用專門工藝將高壓氮氣注入鉆具內,氮氣在流經鉆頭時冷卻鉆頭,攜帶鉆屑,再通過井口及排砂管線排出,達到鉆井目的。該技術可實現儲層“零污染”鉆井,對儲層勘探開發(fā)、展現儲層原始產能方面具有顯著優(yōu)勢,投產后,經對比,單井產量和產能遞減都優(yōu)于常規(guī)鉆井。這種技術能通過較短的氮氣鉆井進尺,完成“低成本”解放油氣層,充分釋放儲層產能,實現提質增產降本。
集成應用,成效顯著。為實現持續(xù)攻堅創(chuàng)效和“四提一降”目標,西南石油工程公司加大科技攻關力度,積極推動新工藝技術使用和科技成果轉化,經過層層論證、在新8-2井和大邑105井產層中開展氮氣鉆井先導性試驗,以其核心技術“產層氮氣鉆井技術”為安全有效開發(fā)川西低滲致密難動用氣藏提供技術保障。新8-2井三開儲層氮氣鉆井總進尺35.33米,實現瞬時無阻流量和穩(wěn)定無阻流量高數據顯示,刷新了中國石化致密砂巖儲層氮氣鉆井測試產量*高紀錄,穩(wěn)定無阻流量與同構造使用常規(guī)鉆井技術的相鄰井初期產量相比增產10倍以上,投產后在井口壓力41.69MPa下產量達到11.55萬方/天。大邑105井氮氣鉆三開儲層氮氣鉆井總進尺132.69米,刷新氮氣鉆定向井鉆井*深、水平位移*長、進尺*多三項紀錄,共鉆遇4層油氣顯示,穩(wěn)定無阻流量較常規(guī)鉆增產5倍以上。連續(xù)兩口大斜度深井氮氣鉆井獲突破,驗證了氮氣鉆的經濟效益,標志著川西地區(qū)致密砂巖長年無法釋放產能的困境得到解決。
精湛工藝,精益管理。項目施工中,西南石油工程成立氮氣鉆完井施工組織機構,設立決策領導、現場施工指揮、隨鉆安全監(jiān)測等七個小組,為安全施工提供組織保障。制作操作性強的《施工指南》,結合井身特點,識別重大風險,制定針對性應急預案,實行清單化管理,做到責權明確,分工到位,流程明晰。專家組負責收集整理各項數據,加強分析,為決策提供充分依據。全面壓實HSSE管理責任,做好井場局限條件下的設備安全擺放及標準化安裝,設置安全監(jiān)測系統(tǒng),組織開展了各項培訓、演練,提升施工人員應急能力。隨鉆監(jiān)測不放松,成功避免了兩口井面臨的地層出水、井壁失穩(wěn)、沉砂卡鉆等復雜情況發(fā)生,特別是大邑105井克服水平位移1440米、井斜角36.5度,斜井段長、套管內摩阻扭矩大等工程風險,奪取了安全施工和油氣成果突破的“雙勝利”。
]]>渤海油田稠油儲量豐富,為了提高海上稠油熱采開發(fā)效益,除了要試驗常規(guī)的蒸汽吞吐,還需要開展熱復合化學法、水平井均衡注汽等工藝的研究,并探索蒸汽驅的可行性研究。該項目針對渤海油田稠油熱采的特點,研究形成了海上稠油復合增效工藝技術,篩選并評價了適合提高海上蒸汽吞吐效果的化學劑,并進行了方案優(yōu)化;明確了水平井分段注汽工藝技術,完成了海上水平井優(yōu)化注汽工藝方案設計;形成了熱力吞吐后轉水平井蒸汽驅動態(tài)參數調整及提質增效技術,并明確了海上油田火燒驅油技術的可行性。
近年來,稠油所高度重視外部市場的合作與創(chuàng)收,先后完成了中海油、河南油田以及中石化西北局等多個外部市場項目。下一步該所將持續(xù)開展技術攻關,為積極拓展外部市場服務的廣度和深度打下良好基礎。
]]>安塞油田是我國*早實現經濟有效開發(fā)的特低滲透油田,具有典型的低滲、低壓、低產特性,被譽為“井井有油、井井不流”的“磨刀石”油田。
在37年的開發(fā)建設中,安塞油田先后開展單井、井組、先導性及工業(yè)化開發(fā)試驗,深化對特低滲透油藏地質特征的認識,論證注水開發(fā)可行性,確定了油田開發(fā)的配套技術,發(fā)展完善了鉆井、壓裂等配套工藝,實現了原油年產100萬噸、200萬噸到300萬噸的跨越。
現階段,安塞油田進入開發(fā)中后期,穩(wěn)產難度持續(xù)增大,井筒矛盾日益突出,開發(fā)思路、工藝技術體系不相適應的情況更加明顯,加之后備儲量資源接替不足,嚴重制約了油田持續(xù)穩(wěn)產。為此,安塞油田進一步解放思想,開拓創(chuàng)新,深入研究低滲透油田開發(fā)規(guī)律,不斷更新油田開發(fā)管理的思路、技術和方法,在增儲建產、精細注水、加密調整、重復壓裂、提高采收率及采油工藝配套等方面持續(xù)攻關研究,推進科研成果轉換,拓展重點目標領域,讓老油田活力依舊。
同時,安塞油田在“三個重新認識”指導下,加大精細勘探評價,地質儲量持續(xù)增長,積極推廣大斜度井、短水平井、長水平井等開發(fā)方式,配套儲層改造工藝,實現了不同儲層有效動用。以精細剩余油研究為基礎,積極推進精細有效注水,攻關完善了單砂體精細注采調控、聚合物微球調驅等技術,水驅指標持續(xù)改善;重點推廣以壓裂為主的老井增產技術,探索了以堵水壓裂為主的控水增產技術,近5年增油量連續(xù)保持10萬噸以上;積極開展三次采油提高采收率試驗,空泡、聚合物微球+表活劑驅等效果明顯,為油田后期持續(xù)穩(wěn)產豐富了技術儲備。
目前,安塞油田主要開發(fā)技術指標箭頭一路朝上,主力油藏采收率已突破30%。
]]>威頁37-6HF井是西南油氣分公司部署在四川盆地川西南坳陷北部白馬鎮(zhèn)向斜構造西北部的一口開發(fā)水平井,設計井深5524米。該井施工面臨地層褶皺、易垮塌、地層可鉆性差、直井段防碰難度大、水平段長、地層溫度高、優(yōu)質儲層薄等諸多難題。
接到任務后,該公司上下高度重視,永川項目組積極組織協(xié)調,迅速成立安全生產、設備保障、技術攻關小組,同時,充分發(fā)揮黨建引領作用,抓好“疫情防控”和安全生產,堅定“雙戰(zhàn)雙勝”信心。
為確保該井順利施工,井隊超前謀劃,精心部署,組織技術骨干反復研析鄰井資料,針對本井施工重、難點井段,優(yōu)化鉆井參數、泥漿性能,優(yōu)選鉆頭,對各個關鍵施工環(huán)節(jié)進行細化分解,制定風險防控措施,層層壓實責任;組織學習安全事故案例,進一步強化“我為安全,安全為我”的意識,嚴格執(zhí)行“三級教育”,做好“一帶一”師帶徒;加強設備巡檢和維修保養(yǎng),從細節(jié)著手,開展隱患排查,及時整改,為安全生產夯實根基。同時,井隊全力推進“四提一降”工作,使用新型頂驅金屬密封沖管,減少輔助時間24小時,為提速提效增添強勁動力,節(jié)約綜合成本11萬元。
在該公司全力支持下,井隊通過抓實生產組織、安全管理、技術提速,全體干部員工團結協(xié)作,攻堅克難,成功實現四趟鉆完成二開施工;發(fā)揮工程地質一體化優(yōu)勢,利用旋轉導向工具,優(yōu)化油基鉆井液性能,兩趟鉆完成三開施工并成功實現水平段一趟鉆完鉆,全井刷新中石化紀錄5項,在持續(xù)攻堅創(chuàng)效中乘勢而上,奮楫揚帆。
]]>接到施工任務后,該公司高度重視,多位領導全程現場指導,項目組組織全員提前做好各項施工準備和JSA風險分析,各崗位分工明確,力求對每個環(huán)節(jié)做到精益求精。另外,該公司還從南陽工區(qū)調派兩名*射孔技術人員前來協(xié)助支持。
施工中,針對LXX50-35井395米超長夾層的施工難點,HN004隊啟用了6套起爆器,5套增壓裝置,這套操作扣型復雜,且與作業(yè)隊配合難度較大。為了保證順利施工以及射孔精度,測井隊長和操作員仔細丈量每一個工具、每一根下井油管的長度,并與現場監(jiān)督和作業(yè)隊認真核對、反復確認。在下槍的過程中,操作崗全程值守,確保作業(yè)隊嚴格按照規(guī)范操作。
經過連續(xù)7天奮戰(zhàn),*終圓滿完成該平臺5口井油管傳輸射孔施工任務,為今后擴大臨興區(qū)塊服務項目奠定了堅實的基礎。
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